上海石化加氫改質(zhì)裝置由原柴油加氫裝置改造而成,作為中國石化重大科研項目工業(yè)應(yīng)用,尹珊和同事們用了近兩個月時間進行摸索,最終把重汽油辛烷值提升到92,達到設(shè)計目標(biāo)。這批汽油也將源源不斷送往儲運部,用于調(diào)和汽油,至此,該公司汽油年產(chǎn)量可增加近25萬噸。
解決催化柴油出路問題
時間回到2012年底,上海石化六期工程建設(shè)完成,一大批世界級規(guī)模的煉油裝置陸續(xù)投產(chǎn),這其中就包含了一套規(guī)模達到350萬噸/年的催化裂化裝置。
自此之后,上海石化的裝置具備了吃“粗糧”的能力,可以加工高硫原油。與此同時,因為原料的劣質(zhì)化,催化裂化裝置每年也會產(chǎn)生大約65萬噸的催化柴油。
“起初,環(huán)保要求不高,這批催化柴油還可以通過外賣的方式解決。”上海石化煉油部生產(chǎn)科科長柳國榮坦言:“隨著環(huán)保要求越來越高,硫含量不達標(biāo)不能外賣,只能企業(yè)內(nèi)部消化。”
如何消化這批催化柴油,也成了近幾年擺在上海石化面前的一道難題。
起初,煉油部選擇渣油加氫裝置、1號柴油加氫裝置、3號加氫裝置3套裝置進行摻煉,各自認(rèn)領(lǐng)一部分,剛好可以把這批催化柴油加工處理掉。后來,上海石化為提高航煤產(chǎn)量,1號加氫裝置在2015年退出摻煉隊伍,開始轉(zhuǎn)產(chǎn)航煤,其負(fù)責(zé)的那部分摻煉量改由2號柴油加氫裝置來解決。
雖然3套裝置合力,也能勉強平衡掉這批催化柴油,但它的密度高達0.95克/立方厘米,處理起來很吃力,效果也不好。煉油部技術(shù)科主任師吳美芳說:“一來為防止影響催化劑使用壽命,需要對摻煉裝置催化劑進行調(diào)整,以適應(yīng)新工況;二來生產(chǎn)操作的難度和工藝管理的難度也會提升。裝置都不想接這活,沒人想要。”
更重要的是,由于2套柴油加氫裝置設(shè)計壓力低,只能脫掉催化柴油中的硫、氮等雜質(zhì)志,十六烷值、密度等其它柴油質(zhì)量指標(biāo)卻改善很小。
為此,量身定制一套裝置專門處理這批催化柴油,勢在必行。
實施裝置改造變柴為汽
雖然這批催化柴油“一身缺點”,但也有可加工成高辛烷值汽油組分的“優(yōu)秀基因”。吳美芳解釋到:“催化柴油中多環(huán)芳烴含量較高,如果把多環(huán)拆開,變成單環(huán)芳烴,辛烷值就能得到提高,可以作為很好的汽油組分。”
為此,上海石化與中國石化石油化工科學(xué)研究院合作,采用其開發(fā)的催化柴油改質(zhì)技術(shù),決定對120萬噸/年的2號柴油加氫裝置進行改造。去年7月,上海石化停止了該裝置的生產(chǎn)運行,投入1億元用于改造,規(guī)模設(shè)計為65萬噸/年。
隨后,上海石化也將“2號柴油加氫裝置”的名字改為現(xiàn)在的“加氫改質(zhì)裝置”。
改造的一大重點就是增加一臺加氫改質(zhì)反應(yīng)器,實現(xiàn)變柴油為汽油的目的。該反應(yīng)器通過控制芳烴轉(zhuǎn)化,不僅可以將催化柴油中的重芳烴轉(zhuǎn)化為苯、甲苯、二甲苯等高辛烷值組分,產(chǎn)出汽油,而且也能對催化柴油進行精制,將柴油十六烷值提升10個單位。
改造后,裝置產(chǎn)品可細(xì)分出輕烴、輕汽油、重汽油、輕柴油、柴油等,這也意味著相應(yīng)的側(cè)線要增加。為此,上海石化對整個分餾系統(tǒng)全部進行改造,許多配套的機泵也增加出來。
因為加氫改質(zhì)裝置對氫氣需求量特別大,比原來裝置高出好幾倍,上海石化又對循環(huán)氫壓縮機進行改造,大幅提升氫氣的供應(yīng)量。同時,為解決裝置原料換熱系統(tǒng)存在的設(shè)計缺陷,上海石化又對高壓換熱器換熱流程進行了優(yōu)化。
經(jīng)過近一年的改造,加氫改質(zhì)裝置最終浮出水面,靜待開車。
精心開車產(chǎn)品指標(biāo)達標(biāo)
裝置發(fā)生了脫胎換骨式的改變,工藝路線全變了,生產(chǎn)操作自然與之前也大不一樣。
“現(xiàn)在這套裝置操作起來比加氫裂化還要難。”吳美芳說:“因為它反應(yīng)劇烈,操作要特別小心。”就比如提溫方面,以前可以1度、2度一提,現(xiàn)在要精確到0.5度,提一下,穩(wěn)定一段時間,一天下來也提不上去幾度,而且稍不留神還會出現(xiàn)飛溫問題。
因為是上海石化首套加氫改質(zhì)裝置,裝置沒有經(jīng)驗豐富的操作人員和技術(shù)人員,就邀請有經(jīng)驗的燕山石化、金陵石化專家前來開展培訓(xùn),幫助指導(dǎo)裝置開車。培訓(xùn)內(nèi)容除了日常生產(chǎn)操作、工藝管理等,還有可能出現(xiàn)的事故及處置方法等。
吳美芳覺得,這樣的培訓(xùn)也讓操作人員認(rèn)識到了裝置的重要性,以及操作的難度,從而可以引導(dǎo)大家更加認(rèn)真地對待今后工藝操作,增強工作責(zé)任心。
通過培訓(xùn),裝置開起來了,下一步就是如何產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
在石科院專家指導(dǎo)下,尹珊帶著他的團隊研究工藝控制方法,討論優(yōu)化調(diào)整步驟。裝置投產(chǎn)不久,重汽油收率達到45%以上,柴油十六烷值提高了近10個單位,產(chǎn)品硫含量也降到3PPm以下。
可是,最核心的重汽油的辛烷值才86,離設(shè)計目標(biāo)92還差很遠。
尹珊他們于是研究起影響辛烷值提升的因素,并最終找出了“元兇”和處置的辦法。他們反復(fù)調(diào)整系統(tǒng)的操作壓力并最終找到合適的壓力值,使催化劑的活性既可以將多環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化成單環(huán)芳烴,同時也不會破壞單環(huán)芳烴,讓辛烷值組分達到最大化。
和設(shè)計方預(yù)測的時間一樣,上海石化剛好在裝置投產(chǎn)滿2個月之際,把重汽油辛烷值提升到設(shè)計目標(biāo)。
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