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二氧化碳強化采油工藝

2017-09-25 10:19:03 中國石化報   作者: 楊建英 施桂娟  

難題

河南油田采油二廠的稠油油藏大多埋深在500米以下,具有淺、薄、稠的特點,屬于典型的難采稠油油藏。長期以來,該廠主要用向地層注蒸汽改善原油流動性的方式開采稠油。經過注汽、燜井、放噴、開抽幾個環節,稠油井完成一個蒸汽吞吐周期。

該廠楊樓油田楊淺3區Ⅳ6、7層原油黏度高,屬特超稠油,以水平井開采為主,油井生產周期短,日產油水平低,開發成本高。

在楊樓油田Ⅳ6、7層水平井中,吞吐周期達10個以上的井占開井數的3/4,控制儲量48.5萬噸,采出程度僅為8.39%。

對策

該廠工程技術研究所技術人員查閱大量資料,反復論證,并赴其他油田學習調研,決定開展楊樓油田水平井二氧化碳強化采油技術現場試驗。

工程技術人員與地質研究人員一起,對特超稠油油藏開展詳細評價。他們認為,解決難題的途徑就是有效封堵汽竄通道,調整剖面動用層段,補充地層能量,加速油水返排,降低原油黏度,從而提高有效動用程度。

按照參考借鑒、優化應用、針對治理、技術集成的原則,技術人員在借鑒勝利油田HDCS(水平井+降黏劑+二氧化碳+蒸汽)強化采油技術的基礎上,對前置氮氣段塞、降黏劑篩選、注采工藝管柱等多個節點反復優化,形成了一套更適用于該廠特超稠油的二氧化碳強化采油工藝。

“為使二氧化碳強化采油技術更具適應性,楊樓油田現場試驗分三個階段進行,即初期試驗階段、規模試驗階段、優化調整階段。”工程所黨支部書記王若浩說,這樣才能有針對性地對多個工藝節點進行技術篩選和優化。

密集的方案論證會貫穿工藝攻關始終。為優化降黏劑濃度,項目組技術人員加班加點做了上百組室內試驗,為每口油井量身制定合適的降黏劑使用參數。僅此一項,單井措施投入降低近5萬元。

為取全取準油井第一手資料,項目組成員駐扎施工現場,確保每一項參數嚴格按照設計執行。

為準確分析措施效果,技術人員為每口井建立資料庫,不同生產階段的原油黏度、pH值、二氧化碳溶解度等關鍵參數均有詳細的跟蹤資料。

效果

今年初,首口二氧化碳強化采油工藝試驗井楊淺3-平8井開始見效,峰值產油達16.9噸,日均產油由措施前的0.9噸升至8噸,試驗獲得成功。

隨后,技術人員又在該區塊選取4口井進行優化試驗,有效改善了油井吞吐效果,噸油操作成本大幅下降。

為實現規模化應用,技術人員結合5口試驗井的實施情況,優化工藝參數,并在楊淺3區塊5口井推廣應用,開發效果得到明顯改善,二氧化碳強化“解稠”工藝逐步完善。

“截至目前,楊淺3-平13井應用二氧化碳強化采油技術后累計生產70天,日均產油6.4噸,效果良好,廠領導還專門給我們送來了局長特別獎!”9月5日,工程所所長靳水生說。

“該技術有助于無效區塊降本減虧,也為同類油藏開發提供了借鑒。”該廠相關負責人說,“接下來,技術人員將持續優化,并將該技術擴大到直井上試驗,爭取在低油價寒冬期實現更大作為!”

 




責任編輯: 中國能源網