近日,九江石化煉油運行三部工藝員段弘磊照例輕點鼠標,打開催化裂化大數據分析系統,只見一個沉降器的內構圖映入眼簾,各種色彩的實時數據閃爍其間。數據顯示,1號催化裂化裝置沉降器當日結焦量下降至60千克以下。困擾裝置的運行難題成功解決。
段弘磊操控的智能系統叫作催化裂化大數據分析系統,能夠每天對沉降器劃分的800余萬個區域參數進行實時統計,并構建油氣流動模擬,通過數字模型、顆粒軌道模型等手段形成樣本數據,進行比對分析,找出結焦原因,從而優化生產,減少結焦量。“我們把它叫作智能‘啄木鳥’,是我們催化裝置的‘醫生’。”段弘磊介紹說。
沉降器是催化裝置的重要組成部分。由于催化裂化過程溫度較高,產生的油氣中存在較多的重組分,很容易在塔器內形成焦塊,當達到一定程度時,就會堵塞氣固分離的設備——旋風分離器,嚴重影響生產。過去,催化裂化這套效益裝置常年受此“頑疾”侵擾。催化裂化是煉化企業生產汽柴油最重要的二次加工裝置,也是煉油加工工藝最復雜的裝置之一。如何減少催化裂化裝置結焦,一直是行業的大難題。
在傳統解決方案中,由于密閉生產,除非檢修,否則無法看到內部結焦情況。什么情況會結焦,會在哪個部分結焦,結焦量有多少?一切都是未知數,只能憑經驗判斷。為此,九江石化決定建設催化裂化大數據分析系統。
攻關團隊通過一年多的觀察和研究,基于結焦率的預測模型,采集有效樣本數11萬組,通過排查原因,測算分析了結焦量,發現溫度、速度、渦流強度是影響結焦的關鍵因素,最終找到了結焦參數關聯,并建立了生產報警預警模型、操作參數優化模型。經過驗證,系統判斷與實際情況的吻合率達95%以上,解決了結焦這個不可測變量的定量化問題。
系統上線后,這個智能“啄木鳥”會自主監控、預測沉降器結焦量、結焦部位、結焦速率等參數。如果結焦量突然增大,系統會迅速報警,并分析原因和對策,依據系統進行生產調整,能切實有效延長裝置運行周期,實現裝置高效運行。
過去每次檢修,需要7個人連續作業20天,才能清除全部的150多噸的焦炭,相當于20平方米辦公室那么大的焦塊。現在,不僅不用擔心結焦對裝置的影響,而且停工檢修時只需要不到1/3的人力,就能完成清焦工作。
作為中國石化首個催化裂化裝置大數據技術應用系統,該系統的應用,實現了由“單純數據”到“為操作決策”的轉變,進一步拓展了智能化在煉化企業高難度裝置的深化應用,助推石化行業智能制造的發展。
責任編輯: 江曉蓓