河南大峪溝煤業集團公司針對一1煤開采煤層薄、夾矸厚、生產效率低的實際,積極走技術創新的路子,大膽引進極薄煤層采煤機采煤新技術,井下生產逐漸告別了幾十年來薄煤層炮采的舊工藝,取得了顯著效果。實際證明,煤礦井下薄煤層開采積極走技術創新之路是大有作為的。
該公司一1煤開采已有50多年的歷史,隨著生產向北逐漸延伸,煤炭生產條件愈加困難,煤層厚僅幾公寸,而夾矸厚度卻達一米多,結果造成成本投入多、勞動強度大,生產效率低,產品質量難控制。為扭轉這一不利局勢,集團公司領導著眼采煤新技術,組織生產技術人員到外地進行考察,于今年初引進了MC100-TP極薄煤層單滾筒爬底板采煤機,在公司下屬的炭煤礦采煤隊進行實地試驗。經近半年來的使用效果證明,使用薄煤層采煤機采煤新技術以后,工作面的材料消耗、人員配置、安全管理、工人勞動強度、作業環境、資源回收、煤炭質量、生產效益等方面與過去傳統的炮采工藝相比較,生產消耗明顯降低,工作面作業環境明顯改善,工人勞動強度大幅降低,安全管理更加有利,資源利用回收率明顯提高。具體呈現以下幾個不同:一是節約儲量。炮采時,即使擋煤皮帶懸掛好,也避免不了老空區浮煤問題,造成資源損失。機采時,不需掛擋煤皮帶,工作面老巷老空區也無浮煤。炮采時老空區浮煤按2%計算,一個工作面儲量按10萬噸煤計算,機采時可以多回收煤炭資源2000噸。二是生產費用明顯降低。以該礦采煤一隊為例,在班產基本同等的情況下,使用機采時,每班節省炸藥雷管費用1040元,減去電耗因素,噸煤材料消耗比傳統炮采減少3.86元,全隊月產量1.2萬噸煤,每月節省材料費4.6萬元;三是作業環境明顯改善。由于機采利用電機水冷式散熱,散熱水直接噴灑到工作面,降塵效果明顯,徹底改變了傳統炮采工作面放炮時產生大量煤塵和有害氣體、工作面溫度增加的不良狀況;四是安全生產更有保證。傳統炮采由于震動大,放炮后工作面新巷空頂面積不能及時支護,只有把煤裝到溜子上后才能打上支護,造成空頂時間長,不安全隱患大;而機采在進行過程中支柱能夠及時打上,從而有效的控制了頂板空頂面積,增加了安全系數。五是生產設備免受損害。由于機采不需要放炮,避免了炮采放炮時崩壞液壓支柱現象,增加了液壓支柱的安全性和使用壽命;六是煤炭質量有效提高。過去使用傳統炮采,因炮眼均勻分布在煤層中,放炮后煤塊和矸石基本都被崩碎,結果造成炭塊率低,矸石分揀困難,煤的發熱量也低,該礦采煤一隊、采煤二隊平均采煤含塊率實際為5.71%,使用極薄煤層單滾筒爬底板采煤機開采后,有效改變了上述不良狀況,開采的煤層除割煤機割過的煤成末煤外,上半部自動塌落,基本上是大塊,不但 矸石分揀容易,而且煤的塊率明顯提高,上述兩個采煤隊含塊率實際為15.5%和12.6%,僅此一項,兩個采煤隊由此每月就增加效益上百萬元。七是工人勞動強度明顯降低。取消了用炮采時運送炸藥和炮泥以及打眼、裝藥、放炮、掛擋煤皮帶等工序, 40%的煤由溜子運走,降低了攉煤工的勞動強度。
責任編輯: 張磊