3月26日,中石油川慶鉆探長寧H2平臺2號井測試獲得天然氣。這次壓裂用150小時完成43段,每天平均7段,比單井壓裂提高時效133%,比普通拉鏈式壓裂時效實際提高75%。這標志著國內首次同步拉鏈式壓裂取得圓滿成功。
“同步拉鏈式壓裂是指兩套車組同時進行4口井壓裂施工。以長寧H2井組為例,1號和4號井進行壓裂的同時,2號和3號井進行分簇射孔施工。2號和3號井進行壓裂,1號和4號井進行分簇射孔施工,并對壓裂車檢泵。兩組井如拉鏈齒般進行互相交錯多工種施工,微地震又對壓裂施工的裂縫進行監測。”壓裂現場執行指揮方澤本介紹說。
相對于長寧H3井組的普通拉鏈式作業,拉鏈式同步壓裂理論上可將施工效率提升一倍,可大幅減少搬遷的過程,降低動遷成本,是頁巖氣降本增效的全球領先解決方案。
“這次是國內首次一次性同時啟用32臺大型壓裂車,同井場4口井進行頁巖氣水平井壓裂一體化施工。4口井同時施工產生的共振,可以較好地打通氣層通道,有效提高油氣產量。”川慶鉆探井下作業公司常務副總經理、總工程師錢斌說。
在施工的長寧H2井組現場,甲乙方11家單位一起辦公,及時解決從井場到試油各個環節的問題,實現了無縫銜接,提高了施工效率。
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