6月26日,經過10多天同步回轉抽吸排液措施后,長慶神木氣田的雙16-20井,日產天然氣由之前的幾乎為零,增長到1萬立方米。
據了解,今年年初到目前,長慶油田已有5000多口“體力不支”的老井,通過合理有效的治理措施,重新走上穩產增效的大舞臺。
長慶油田所在的鄂爾多斯盆地是典型的低壓、低滲、低豐度“三低”油氣藏,不僅開采難度大,而且隨著油藏開采時間的增加,油氣井的遞減速度也越來越快。經過長期開采,長慶油田很多老油氣井患上老年綜合征,油氣井遞減加速、含水上升等病情越來越多地顯現出來。
老井產量穩不住,整個油氣田的穩產就可能成為一句空話。今年年初以來,面對低產油氣井越來越多、水驅狀況更加復雜、實施措施難度不斷加大等困難,長慶油田以油藏分類分級管理為基礎,以精細油藏管理為突破口,對每一個區塊、每一個儲層、每一口井存在的問題進行精準摸排,有針對性地進行地質認識研究,精細措施選井、優化措施參數、強化效果分析,進而從根本上控制油氣田的自然遞減,使油田開發進入良性循環。
長慶油田采油一廠面對安塞油田低產低效井增多的情況,本著“在投資不增的情況下,提升產量,在產量一定的情況下,降低成本”的增產目標,采取單井措施挖潛與油藏綜合治理相結合、生產管理與經營管理相結合的辦法,實施“一井一法一工藝”治療方案。通過縫網改造、潛力層有效動用、高含水井堵水壓裂等儲層改造新技術,目前,采油一廠已實施措施40多口井,日均增油40多噸。對長關井查65-09井,采油一廠實施查層補孔口措施后,日均產油達到2.73噸。
采油九廠針對油區低產井出現的不同狀況,通過對所有低產井進行逐一摸排、全面體檢、歸類分析后,及時提出“關停一批純水井,間開一批低效井,措施一批潛力井”的方案,并通過對不同區塊的油井實施注水調剖、重復壓裂和暫堵壓裂等差異化措施,有效控制了油井減產的狀況。截至目前,采油九廠今年通過對30多口井實施措施,單井日均產油由原來的0.34噸提高到1.43噸。彭陽油田侏羅系兩口油井產量由措施前的0.3噸增長到措施后的6.7噸。
神木氣田已投產的290口井,由于氣藏出水嚴重,井筒積液的氣井達到三成以上,部分氣井甚至因積液而停產,嚴重影響了氣井利用率和綜合采收率。負責神木氣田開發的采氣二廠堅持走氣井儲層、井筒、地面工藝一體化管理的路子,通過精準分析、精確調參、精細管理,快速摸索建立了適合神木氣田排水采氣工藝的配套技術系列。今年年初至目前,采氣二廠在201口氣井實施3290井次排水采氣措施后,總增產氣量達到6206萬立方米。
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