“今年上半年,我們采用全密閉方式進行石腦油卸車作業,卸車損耗比年初制定的攻關目標減少了0.1個百分點,節約成本15.24萬元。”7月14日,蘭州石化公司石化廠生產技術科科長李蓬勃對記者說。
石化廠油品儲運車間承擔著石腦油的卸車任務。由于石腦油揮發性強,在高溫天氣下,更易發生氣化,不僅增加卸車損耗,還容易造成環境污染。今年,這個廠制定全密閉卸車作業流程,優化操作步驟,使卸車損耗明顯減少。
首先,在槽車進入棧橋后,靜止30分鐘后再打開槽車大蓋,避免液面波動過大造成揮發。其次,在卸車鶴管插入槽車后,立即將鶴管的密封帽蓋好,做到卸車全過程的密封和密閉。作業結束后,打開鶴管放空閥,將鶴管內的余油返回至槽車,再拔出掃倉泵的泵頭,這樣可以保證鶴管內不留存石腦油,也避免將鶴管內的余油滴落在棧臺上。那么,從鶴管返回到槽車內的石腦油豈不是被浪費了?“這時候,我們會使用空氣隔膜泵收集槽車內的石腦油,直至油品全部回收干凈。”油品儲運車間化工四班班長王克禎解釋道。
“從4月份開始,氣溫逐漸升高,我們原本擔心卸車損耗會隨之增加。可上半年的數據說明,全密閉卸車流程完全可以減少高溫下的石腦油損耗。截至4月底,累計卸車損耗是0.28%,截至6月底,這個數據卻降到了0.25%。”油品儲運車間主任袁振民欣慰地說。
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