錦州石化公司重整車(chē)間7月份連續(xù)重整裝置能耗比檢修前降低了12.57萬(wàn)大卡/噸,降幅達(dá)14.7%。
針對(duì)加熱爐在連續(xù)重整裝置耗能比重大,長(zhǎng)期以來(lái)四合一爐、五合一爐熱效率低,嚴(yán)重影響裝置能耗指標(biāo)的情況,今年上半年,這個(gè)車(chē)間利用裝置大修時(shí)機(jī),實(shí)施針對(duì)四合一爐余熱回收系統(tǒng)、五合一爐余熱回收系統(tǒng)、低溫氫換熱流程等裝置的多項(xiàng)技術(shù)改造,消除影響裝置安全、高效運(yùn)行的瓶頸。裝置進(jìn)入新一周期運(yùn)行后,這個(gè)車(chē)間通過(guò)加強(qiáng)精細(xì)管理,降本增效成果顯著。
改造中,這個(gè)車(chē)間重點(diǎn)對(duì)四合一爐對(duì)流段、五合一爐煙氣余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造后,四合一爐排煙溫度大幅降低,煙氣中熱量得以充分回收,熱效率提高到92%以上,每小時(shí)可多發(fā)3.5兆帕蒸汽超過(guò)3噸,年可增加經(jīng)濟(jì)效益逾440萬(wàn)元。五合一爐改造后,加熱爐空氣預(yù)熱器出口空氣溫度比改造前提高135攝氏度,減少了瓦斯消耗,年可增效460多萬(wàn)元。
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