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西南油氣田降低生產成本調查

——酷寒之下的暖流



2016-09-01 08:39:44 中國石油新聞中心

天然氣市場遭遇酷寒,價格低位運行,市場需求乏力。天然氣生產企業,如何依靠自身內力制造暖流?降低生產成本,這是西南油氣田公司的回答。今年前8個月,公司降低生產成本9000多萬元。

靠苦干實干

雖已立秋,川渝地區仍然持續高溫。西南油氣田五探1井等重點新井建設現場,汗水濕透員工工衣后鹽漬格外顯眼。

天然氣供應充足、快速提高產能的壓力不大,西南油氣田為何仍然搶工期建設重點新井?這些井關系到新領域勘探決策,早見“目的層”有利于科學部署;可利用夏秋季節川渝地區充足的水電,減少發電機的使用,節約投資;秋種之前動土,能大幅減少青苗賠償費用。

8月5日,去年10月全面投產的遂寧龍王廟凈化廠對7套含硫氣凈化裝置進行一年一度的檢修,高溫有利于保證除銹刷漆質量。這個廠通過“逐套檢修設備,員工輪流上班”的方式,減少工地常駐員工,降低后勤保障工作量,節省成本。通過優化勞動組織,鼓勵員工修舊利廢降低成本。第二套凈化裝置鍋爐“除氧”水泵的部件壞損,當班員工從庫房找到同一廠家的舊泵換上,并把剩余可用部件清洗干凈,重新包裝以備再用。

臥龍河氣田氣井產量壓力較低。今年年初以來,西南油氣田優化采氣生產流程,有序停運80多臺設備,改自供電為國家電網供電,共節約電網維護費100萬元,月均節省電費2萬多元。

靠轉型升級

川東石炭系是西南油氣田主力生產氣藏之一,大規模開發30多年后,地層泥砂微粒堵塞天然氣進入井底的通道,降低了單井日產量,增加了生產成本。

西南油氣田組織科技攻關,用自主研發“井下取樣器”,取出堵塞物,分析成分,優選解堵溶劑、工藝,并配套改進工具,形成新解堵技術。截至8月25日,應用新解堵技術的10多口井,單井日產量平均提高3.6萬立方米,川東石炭系生產成本大幅降低。

創新驅動轉型升級,推動公司降本增效,新解堵技術只是案例之一。

回收再利用頁巖氣井壓裂液是西南油氣田特有的技術。在長寧H3頁巖氣平臺,公司自主研制“一體化橇裝處理”裝置,節約投資80多萬元。應用“精細氣藏描述”新技術分析剩余儲量,五百梯氣田將6臺增壓機壓縮為5臺,月均降低采氣成本3萬多元,氣田日產量基本不變。不斷改進“抽吸天然氣”辦法,今年前8個月,節約生產成本160多萬元。

靠精打細算

省能補貧,勤能補拙;精打細算,油鹽不斷。

云安廠氣田是保障三峽庫區用氣主力。云安11井干法脫硫裝置臨近使用年限,西南油氣田廣泛征求意見,新建1.5公里管道,將管網凈化氣直供用戶,將含硫氣外輸進行脫硫處理。實施后,節約成本200多萬元,擴大了供氣能力和范圍。

降低超高純氦氣生產成本的辦法與云安11井不同。

超高純氦氣是西南油氣田特有的產品。采用傳統操作法從天然氣中提取的超高純氦氣,每充裝一瓶氦氣損耗0.2立方米。西南油氣田經過多次模擬試驗,形成充裝氦氣操作新辦法。今年前8個月,共充裝800多瓶,節約1.6萬元,產品質量完全合格。

降低生產成本同時,西南油氣田嚴控非生產性支出。

西南油氣田的科研大廈到總部機關之間,每周有4趟固定的交通車。從今年5月起,改固定派車為按需派車,用車費用同比降低近3萬元。




責任編輯: 江曉蓓

標簽:西南油氣田